yukunlinykl 发表于 2013-1-16 17:13 这是匀速直线与正弦摆动的叠加。先把静止时的直立调稳一点,就好了。
jjz921024 发表于 2013-1-16 17:39 没加速度控制之前单纯直立控制就能做到很稳,基本不抖动和震荡,加了速度控制后,设速度为0,反而有了微小 ...
qinlu123 发表于 2013-1-16 17:30 积分参数大了,或者加大比例参数也行。
jjz921024 发表于 2013-1-16 17:43 恩,我也是这么觉得的,也尝试过您所说的方法,但是问题都还存在。我刚试了这么一种方法,就是每隔一段时 ...
yukunlinykl 发表于 2013-1-16 17:40 那说明你直立的时候抗性不好。不仅要做到立的很稳,还要做到给微小扰动时能迅速收敛。
qinlu123 发表于 2013-1-16 17:44 你的积分参数过大了,减小10倍试试。积分参数大约为直立参数P的1/100
zhb19901020 发表于 2013-1-17 00:17 其实在做平衡的时候按照教材的方法是错误的,他不是一个正确的PID。建议你改变PID的公式,对比一下PID的公式 ...
jjz921024 发表于 2013-1-17 10:15 是直立控制中微分那块吗?参考方案中的D是直接乘以陀螺仪得到的角速度的值,一般的PID中是靠偏差来反映速 ...
jjz921024 发表于 2013-1-16 18:30 试过很多次了,问题依然存在,应该其他方面还有问题吧
初年 发表于 2013-1-29 10:46 请问你们速度是如何加到直立上的,我们的速度控制好像不起作用
杀手王旭 发表于 2013-3-11 23:10 楼主解决没
ztbupt 发表于 2013-3-12 16:30 我也是,速度控制好像不起作用,你解决了吗
jjz921024 发表于 2013-3-12 19:01 我现在车就是前进的过程中会有明显的加速和减速的现象,有时还会短暂的停止然后再加速,效果不行啊~~~你呢 ...
jjz921024 发表于 2013-3-12 19:02 能走,但是不能匀速....你的呢???
猎豹115 发表于 2013-3-26 18:46 敢问楼主,这个问题现在解决没有??我们前段时间也是这样的...
jjz921024 发表于 2013-3-26 18:52 也不算解决了,我就把速度控制的周期减小了,效果就好了很多
zhangduona 发表于 2013-3-14 19:47 我们也是同样的问题,开电后总是先加速,然后就停一下,很短暂,然后又接着走,每次都是停一下再按设定的速 ...
wsdyi100 发表于 2013-3-1 13:31 我的也是一样,这是不是比例系数大了照成的,速度给大了就一加速一减速的,像点头一样
727589751 发表于 2013-5-6 13:27 我们现在的问题也是一样一样的 请问你们解决了开电后加速的问题了吗?
/回憶_┌過去 发表于 2013-6-7 22:44 版主 学校直立车多快了
yukunlinykl 发表于 2013-6-8 08:41 还没立起来。
/回憶_┌過去 发表于 2013-6-8 10:14 are you kidding??
yukunlinykl 发表于 2013-6-8 10:17 No I'm serious.
/回憶_┌過去 发表于 2013-6-8 11:55 是不是 今年中科大 不做直立车呀
yukunlinykl 发表于 2013-6-8 12:33 不,我们每年都是考完期末考试才开始做的。
endlesshai 发表于 2013-6-7 18:48 楼主,这帖子很好啊,为啥不更新了呢,再分享一下速度控制不均匀的经验呢,请问你试过去掉其它两个控制, ...
jjz921024 发表于 2013-6-8 14:33 额..只有速度控制,那车不是连站都站不起来...
endlesshai 发表于 2013-6-8 19:24 对啊,只是看一下现象,看看速度的极性是不是有问题,能分享一下这个实验结果吗
jjz921024 发表于 2013-6-8 20:30 呃..这我还真没试过,速度产生的输出量是和直立那部分反向的,速度也是靠直立产生的啊...
建工小飞 发表于 2013-5-25 16:03 大神可以帮我分析下吗 直立调试的时候可以稳稳的站起来,初始化的时候给他个倾角会朝一边加速,直到加速倒 ...
??? 发表于 2014-3-8 16:30 时隔一年,遇到一样的问题,极性反了。。
only_love_me 发表于 2014-4-16 18:21 我也遇到了这个问题,能不能告诉我一下怎么极性反了啊..好几天了解决不了
zhb19901020 发表于 2013-1-17 00:17 其实在做平衡的时候按照教材的方法是错误的,他不是一个正确的PID。建议你改变PID的公式,对比一下PID的公 ...