智能车制作

标题: 小车在受撞击或震动后光码盘测得脉冲个数不准 [打印本页]

作者: fivetwofour    时间: 2013-3-25 14:04
标题: 小车在受撞击或震动后光码盘测得脉冲个数不准
我们的小车用的是码盘测速,在调车时,小车难免撞到墙上或摔倒,之后码盘测得的数据就大不一样,求解这是怎么回事?大家也遇到过吗?
作者: exiao    时间: 2013-3-25 14:14
撞墙时,小车的码盘和电机会颤动,甚至停止或者倒转,测得得数肯定会有很大变化
作者: newfish    时间: 2013-3-25 14:22
抖动的问题
作者: fivetwofour    时间: 2013-3-25 14:45
exiao 发表于 2013-3-25 14:14
撞墙时,小车的码盘和电机会颤动,甚至停止或者倒转,测得得数肯定会有很大变化

不是撞击当时变化的问题。是在撞击后码盘测得的数据就一直变了啊!小车完全就不能稳定的跑了
作者: qurrer    时间: 2013-3-25 15:17
误差积累没消除
作者: 没有终点的旅行    时间: 2013-3-25 15:46
是不是撞击时轮子极短时间内离开地面 然后。。。。。
作者: 听海观月    时间: 2013-3-25 15:59

作者: 听海观月    时间: 2013-3-25 16:00
仔细检查一下码盘和电路是否正常吧
作者: 听海观月    时间: 2013-3-25 16:01
仔细检查一下码盘和电路是否正常吧
作者: 王关军    时间: 2013-3-25 19:09
首先,看是什么原因导致的错误数据产生,首先检查硬件电路,然后检查一下机械,软件前后一样,就不用检查了。个人猜测,是碰撞后,电路工作不稳定,有可能是发热引起的,这点你可以留意一下。
作者: exiao    时间: 2013-3-25 19:21
楼上说得好
作者: fivetwofour    时间: 2013-3-25 20:39
没有终点的旅行 发表于 2013-3-25 15:46
是不是撞击时轮子极短时间内离开地面 然后。。。。。

然后什么呢?
作者: fivetwofour    时间: 2013-3-25 20:46
王关军 发表于 2013-3-25 19:09
首先,看是什么原因导致的错误数据产生,首先检查硬件电路,然后检查一下机械,软件前后一样,就不用检查了 ...

很谢谢你详细的回答!首先电路很简单,码盘嘛,就三个接口,一个是3.3V,一个是GND,还有一个是计脉冲个数端口,在电路上,照接就行了;然后我们现在在机械上将码盘重新安装了,刚装上,还没调,不知效果如何;至于电路发热引起码盘工作不稳,这个说法有什么根据呢?个人感觉联系不是很大呀!我个人觉得,有可能是核心板模块在撞击后与电路板的接口接触不稳,导致单片机接收到的脉冲个数不稳定。具体结果等待我们软件工测试后再分析吧
作者: oneJN    时间: 2013-3-25 22:19

作者: fivetwofour    时间: 2013-3-26 21:30
王关军 发表于 2013-3-25 19:09
首先,看是什么原因导致的错误数据产生,首先检查硬件电路,然后检查一下机械,软件前后一样,就不用检查了 ...

我们重新将码盘更换安装,今天在测试时,小车又遇到猛烈的撞击,码盘测速又开始不准!看来真的不能用码盘了。。。今天我们看了48个队的技术报告,发现只有一个队用码盘,而且固定方式和我们不一样,其余都是编码器。看来我们必须得用编码器了!码盘仅仅是官方参考的方案,该被淘汰了!




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