♂ˇ邂逅√♀ 发表于 2013-5-22 20:39 针对你第一个问题:你的速度环的PI中,积分I给的太大了。 第二个问题:我也不知道啥情况,建议你用排除法, ...
lyb 发表于 2013-5-22 20:43 你这个第二的问题影响大吗?听说加上方向就能改变,如果你非要用软件改变的话,只能两边给不同的占空比了
海绵宝宝 发表于 2013-5-22 20:52 初期的影响还是比较大的,我们的CCD刚到,方向控制还没有完全加上
lyb 发表于 2013-5-22 21:00 那就没问题了,对于第一个问题,你的速度积分是不是有限幅,如果有的话,把限幅加大
lyb 发表于 2013-5-22 21:19 恩,左右转的不一样,就是影响跑直道,直道跑不直呗,加了方向控制车自己就能调过来了。限幅就是你有没有对 ...
海绵宝宝 发表于 2013-5-22 21:31 没有给限幅啊,我们的车子只在 电机输出PWM 和 融合角度 上加了限幅处理
lyb 发表于 2013-5-22 21:39 哦,那试试加大I或P呢
海绵宝宝 发表于 2013-5-22 21:42 那增大I的话确实是点头现象更严重了,增大P的话效果也不好
海绵宝宝 发表于 2013-5-22 20:50 但是I给的小的话PI的效果很难调的像官方的那样啊,这个是怎么样的呢
为丞而琳 发表于 2013-5-22 23:33 直立PD没调好以及速度PI过大
xiongcaifei 发表于 2013-5-23 13:15 你能这么肯定吗???没解释,没真相
为丞而琳 发表于 2013-5-23 13:21 不相信我就算了,那你自己慢慢摸索吧,
♂ˇ邂逅√♀ 发表于 2013-5-22 22:42 官方的那个是静止的I,跑起来的时候,PI要重新调节的,不然无法提速的嚄!~~~~~
蓦然回首mxk 发表于 2013-5-23 10:35 “我的主控室XS128,测速是两个光电编码器分别给A0,A1口,分时复用给PT7口”,分时复用是怎么做的,是不是 ...
海绵宝宝 发表于 2013-5-23 19:49 有这种感觉,想问一下跑动中的 P I 相对于静止的 P I 分别是应该增大还是减小呢
海绵宝宝 发表于 2013-5-23 20:41 因为我们用CD4520没有调试成功,我就用了这个方法,没有问题的,可以判断方向。。。 接线只需要接 光 ...
逝去的风 发表于 2013-6-18 17:34 你好,你这个具体接法是2个编码器的信号线直接接单片机的PA0和PA1,然后PA3和PT7再互连吗????但是我试 ...
海绵宝宝 发表于 2013-6-18 19:11 可以的啊,主函数大循环里扫描了吗,还有,赋值对吗
逝去的风 发表于 2013-6-18 20:31 还是不行,程序都检查过啦。也都按照你的程序来试的。排除下硬件接法有没有错误???是按照刚才我说的那 ...
海绵宝宝 发表于 2013-6-18 20:48 QQ聊吧 我资料里有我的QQ
加珍珠的奶茶 发表于 2013-6-18 21:56 我感觉是你的重心位置 太高了 不防将电池放在背面的最下面 试试
在奔途 发表于 2013-6-26 21:19 一个是 在车子调完 PD 和 PI 之后均能出现官方的现象 ,但是在之后给车子一个设定的速度后,车子运行不稳 ...
蓝色调 发表于 2013-6-26 16:25 你的方法感觉在主程序for循环放了其他程序。测出来的就不准了。怎么解决呢
海绵宝宝 发表于 2013-6-27 08:57 并不是的,我的车子在主函数里只有 测速的循环赋值 这一段程序,没有其他的任何功能,而且运行时,主函数 ...
蓝色调 发表于 2013-6-27 12:33 原来这样啊。那倒是可以的。液晶显示什么的都在中断处理吗?
utopia-h 发表于 2013-7-19 05:13 一、超调引起的,I太大了,一般P为I的200-300倍。 二、两电机死区不一样,解决办法,测定电机死区或更 ...
海绵宝宝 发表于 2013-7-19 09:51 谢谢啦~~~都解决啦~~~第二个加上方向控制就可以了