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标题: 波形好像挺好 但是就是直立不了,有视频 [打印本页]

作者: 大止    时间: 2015-4-17 20:45
标题: 波形好像挺好 但是就是直立不了,有视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNzIyMTM2NTI4.html?firsttime=28 我的车子情况和这个一模一样的、波形图在下面

这是电机没开,用手摇摆的,红色是融合的,蓝色的是陀螺仪角速度输出,黄色是加速度计输出
[attach]76286[/attach]
这是电机开的时候,蓝色是陀螺仪角速度输出,黄色是加速度计输出,可以看到融合波形一直在平衡位置波动。。
[attach]76292[/attach]
这是电机开启时候的加速度计情况,简直不能用了,我不知道是不是因为这个问题,怎么调P参数都直立不了,跪求大神相助,小弟感恩不尽, 调了3天还是老样子,饭都没时间吃了,现在半晕想死状态。。 求救命
[attach]76293[/attach]
作者: 大止    时间: 2015-4-17 21:55
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大止    时间: 2015-4-17 22:22
随便给一点提示可能就很有用了 求大神阿
作者: jx93    时间: 2015-4-17 23:04
蓝色是角速度的输出?不太对吧。。还有加速度计的波形也有点奇怪,发图时给出时间轴,融合后的波形跟的太紧了基本没有滤波。。
作者: 、痕迹    时间: 2015-4-17 23:23
感觉波形问题不大..开电机以后的波形也没啥问题...
作者: 大止    时间: 2015-4-17 23:33
jx93 发表于 2015-4-17 23:04
蓝色是角速度的输出?不太对吧。。还有加速度计的波形也有点奇怪,发图时给出时间轴,融合后的波形跟的太紧 ...

看到你回复 我感觉有希望了 可以稍微解释下哪里不对劲吗 跟的太紧是什么意思 求回答
作者: 大止    时间: 2015-4-17 23:38
、痕迹 发表于 2015-4-17 23:23
感觉波形问题不大..开电机以后的波形也没啥问题...

但是视频那样子你觉得是什么原因呢 我pwm满了是200 我是直接角度乘p给电机的 p从1到25都没用 你觉得什么原因呢
作者: 大止    时间: 2015-4-18 00:05
有人可以帮我看下不
作者: 大止    时间: 2015-4-18 00:08
、痕迹 发表于 2015-4-17 23:23
感觉波形问题不大..开电机以后的波形也没啥问题...

大神 可以给点意见吗

作者: 大止    时间: 2015-4-18 00:10
jx93 发表于 2015-4-17 23:04
蓝色是角速度的输出?不太对吧。。还有加速度计的波形也有点奇怪,发图时给出时间轴,融合后的波形跟的太紧 ...

大神  可以详细点吗

作者: 大止    时间: 2015-4-18 00:49
求帮助阿
作者: 申继鹏    时间: 2015-4-18 08:22
这个情况我之前也遇到过,就是你的滤波参数没调好,导致开电机的时候滤波后的波形还是不符合直立的要求 ,波动还是很大,试着调一下滤波参数。还有就是你的滤波后的角度有滞后现象,车已经倒下了才反应过来角度有变化,归根揭底,还是滤波处理的问题。你这个估计是卡尔曼滤波吧?还有,调好之后试着加大P,我们P可以到200多
作者: majorfog    时间: 2015-4-18 08:31
保证控制周期是正常的,定时器里面不要加串口什么耗时的;保证电池电量不要太低;保证传感器数据可靠,如果是数字的看一下输出频率是不是不对劲,你这个明显是控制反应慢
作者: 大止    时间: 2015-4-18 08:33
majorfog 发表于 2015-4-18 08:31
保证控制周期是正常的,定时器里面不要加串口什么耗时的;保证电池电量不要太低;保证传感器数据可靠,如果 ...

你好 你是从视频看出我控制反映慢还是波形看出来的呢? 求指教

作者: majorfog    时间: 2015-4-18 08:34
控制周期要正常才行
作者: majorfog    时间: 2015-4-18 08:34
控制周期要正常才行
作者: majorfog    时间: 2015-4-18 08:34
控制周期要正常
作者: 大止    时间: 2015-4-18 08:35
申继鹏 发表于 2015-4-18 08:22
这个情况我之前也遇到过,就是你的滤波参数没调好,导致开电机的时候滤波后的波形还是不符合直立的要求 , ...

哥们你在那里看出我波形滞后呢,是视频上还是波形呢?  还有 你们是开环给P吗 我的PWM才8位 满了才256 。。会不会是因为这样导致控制精度有问题。。

作者: majorfog    时间: 2015-4-18 08:36
大止 发表于 2015-4-18 08:33
你好 你是从视频看出我控制反映慢还是波形看出来的呢? 求指教

新版论坛好别扭。。你串口发送放在哪里了吧
作者: 大止    时间: 2015-4-18 08:37
majorfog 发表于 2015-4-18 08:34
控制周期要正常

你好 我是1ms控制一次的。。。 PWM只有8位 满了才256 会不会这个原因导致精度不够呢

作者: 大止    时间: 2015-4-18 08:38
majorfog 发表于 2015-4-18 08:36
新版论坛好别扭。。你串口发送放在哪里了吧

我试过把串口发送注释了 还是一样的情况

作者: 大止    时间: 2015-4-18 09:12
jx93 发表于 2015-4-17 23:04
蓝色是角速度的输出?不太对吧。。还有加速度计的波形也有点奇怪,发图时给出时间轴,融合后的波形跟的太紧 ...

你好阿 你说的跟踪太紧是什么意思阿 是加速度计和融合角度太接近吗? 加速度计没办法消除陀螺仪的静差吗?

作者: NEW__STRENGTH    时间: 2015-4-18 09:20
你这波形不对,陀螺仪的及更不对了,兄弟
作者: 大止    时间: 2015-4-18 09:25
NEW__STRENGTH 发表于 2015-4-18 09:20
你这波形不对,陀螺仪的及更不对了,兄弟

兄弟你好 可以具体告诉我哪里不对吗

作者: sk703561068    时间: 2015-4-18 12:30
这是我的波形  黄色拟合后 红色加速度计  还稍微有点超调
静态震荡在0.4左右
[attach]76368[/attach]

作者: 申继鹏    时间: 2015-4-18 13:25
大止 发表于 2015-4-18 08:37
你好 我是1ms控制一次的。。。 PWM只有8位 满了才256 会不会这个原因导致精度不够呢

那你定义成int16 的啊,8位的根本不够

作者: jx93    时间: 2015-4-18 13:38
大止 发表于 2015-4-18 09:12
你好阿 你说的跟踪太紧是什么意思阿 是加速度计和融合角度太接近吗? 加速度计没办法消除陀螺仪的静差吗 ...

就是融合波形应该没加速度计波形那么陡

作者: 大止    时间: 2015-4-18 19:36
sk703561068 发表于 2015-4-18 12:30
这是我的波形  黄色拟合后 红色加速度计  还稍微有点超调
静态震荡在0.4左右

能直立吗? 开电机的话加速度计还是这个样子?

作者: 大止    时间: 2015-4-18 19:40
jx93 发表于 2015-4-18 13:38
就是融合波形应该没加速度计波形那么陡

可以发一下你的波形吗?  为什么说这样就没有滤波作用呢,真心求教




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