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[软件类] 求教速度控制

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发表于 2012-2-24 18:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可以直立了但是不知道如何实现速度控制,希望大家帮帮忙!谢谢

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发表于 2012-5-23 18:00:43 | 只看该作者
吉他手 发表于 2012-3-22 07:51
从图中看出
(1)采集的信号的噪声太大了。需要在硬件和软件上增加平滑滤波消除。参考设计方案中将每个采 ...

对于速度控制,我并不是很懂。
两种极性我都有试过
1、按照官方的极性来,车子向前倾倒,直立控制和速度控制都是正值,两者相减,久一点就会相互抵消,那车轮速度会降下来为0。
2、将速度极性反过来,车子向前倾倒,直立控制是正值但速度控制是负值,两者相减,显然这个时候车轮就会一直加速,到达饱和值。
不管何种极性,我都看不到所说的倾斜一定角度时,车轮会来回打转。能告诉我下来回转的原因吗???能帮助我一下吗???
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 楼主| 发表于 2012-3-27 22:35:40 | 只看该作者
官方的思路
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发表于 2012-3-25 21:12:58 | 只看该作者
楼主太不厚道了点吧。。只求别人帮忙,自己也把自己的直立控制思路写出来啥
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发表于 2012-3-22 21:11:59 | 只看该作者
吉他手 发表于 2012-3-22 07:51
从图中看出
(1)采集的信号的噪声太大了。需要在硬件和软件上增加平滑滤波消除。参考设计方案中将每个采 ...

我也有这方面的疑问:采样的时候取平均是为了消除一些噪声,后续的滤波算法也是为了去除噪声。那是不是说有了后续的滤波算法(比如卡尔曼滤波),就不用采样的时候取平均了呢?

“后续滤波算法”跟“采样取平均”结合起来用效果更好,还是“采样取平均 ”多此一举了呢?
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发表于 2012-3-22 09:59:45 | 只看该作者
xzh 发表于 2012-3-22 09:56
感谢你的回答,我还有点疑问,您说的20次的平均,是在一个5ms内一次连续采样20次,还是把这20次均匀分部在 ...

我之前用参考方案滤波时发现 如果车体抖动过于剧烈 融合后的角度会像你的图上反映的一样会飞,这个现象我也不太明白为什么,抖动不特别剧烈,参考方案很好!

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发表于 2012-3-22 09:56:56 | 只看该作者
吉他手 发表于 2012-3-22 07:51
从图中看出
(1)采集的信号的噪声太大了。需要在硬件和软件上增加平滑滤波消除。参考设计方案中将每个采 ...

感谢你的回答,我还有点疑问,您说的20次的平均,是在一个5ms内一次连续采样20次,还是把这20次均匀分部在5ms这段时间内。还有就是上次我给你说的陀螺仪突变情况,这种突变只是偶尔发生一次(不容易观察的到),突变的值不是太大(但足以使零点偏移)。期待您的指点,谢谢!
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发表于 2012-3-22 07:51:35 | 只看该作者
xzh 发表于 2012-3-21 22:34
吉他手大大,这是我的波形图,红色为角速度计,蓝色为陀螺仪,黄色为融合后角度,小车在静止时(没开电 ...

从图中看出
(1)采集的信号的噪声太大了。需要在硬件和软件上增加平滑滤波消除。参考设计方案中将每个采集通道都使用了20次的平均来消除噪声;
(2)对于陀螺仪的突然增加现象,不知道是什么原因。你可以使用万用表,示波器先检查一下陀螺仪实际的模拟输出是否存在着这种变化,然后在分析此现象究竟来源于哪一个环节。
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发表于 2012-3-21 22:34:51 | 只看该作者
吉他手 发表于 2012-3-21 15:38
可以先参考 “电磁车设计指南”中的算法。然后在逐步改进。。。。


吉他手大大,这是我的波形图,红色为角速度计,蓝色为陀螺仪,黄色为融合后角度,小车在静止时(没开电机)测得,图中陀螺突变,导致角度(黄线)突变,而加速度计没有变化,是什么原因??是不是硬件的问题呢???

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发表于 2012-3-21 15:38:36 | 只看该作者
可以先参考 “电磁车设计指南”中的算法。然后在逐步改进。。。。
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