智能车制作

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 4764|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

[其他] 额。调了大半个月,车子还是站不起来。官网时间常数到0.1才能差不多。求助啊

  [复制链接]

2

主题

16

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
632
威望
360
贡献
126
兑换币
0
注册时间
2012-2-14
在线时间
73 小时
毕业学校
南昌大学
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-29 19:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
额。调了大半个月,车子还是站不起来。官网时间常数到0.1才能差不多。求助啊。
按照官网的方案。官网的方案说时间常数1到4最好。可是我们要调到0.1,0.2那样子角度才能很好融合,但是那样子车子站不起来,抖啊抖的。都困扰好久了,不晓得是硬件的原因还是软件的。希望知道了解的帮忙分析一下原因。谢谢!

2

主题

16

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
632
威望
360
贡献
126
兑换币
0
注册时间
2012-2-14
在线时间
73 小时
毕业学校
南昌大学
2#
 楼主| 发表于 2012-4-29 19:39:24 | 只看该作者
额。果然是秒沉啊。求大神进来帮忙啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

507

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2048
QQ
威望
1302
贡献
390
兑换币
8
注册时间
2011-2-25
在线时间
178 小时
3#
发表于 2012-4-29 19:55:10 | 只看该作者
半个月就能站起来,我觉得应该是很不错的,我们前期准备了很长时间,比较笨,一个多月才算站起来吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
632
威望
360
贡献
126
兑换币
0
注册时间
2012-2-14
在线时间
73 小时
毕业学校
南昌大学
4#
 楼主| 发表于 2012-4-29 19:59:07 | 只看该作者
excellentlizhen 发表于 2012-4-29 19:55
半个月就能站起来,我觉得应该是很不错的,我们前期准备了很长时间,比较笨,一个多月才算站起来吧。

额。⊙﹏⊙b汗,我们是还没站起来啊。求帮忙分析一下原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

807

帖子

0

精华

杰出人士

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
12168

优秀会员奖章活跃会员奖章在线王奖章论坛骨干奖章论坛元老奖章

QQ
威望
7954
贡献
2434
兑换币
496
注册时间
2011-10-4
在线时间
890 小时
5#
发表于 2012-4-29 22:03:52 | 只看该作者
我们车还没到呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

507

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2048
QQ
威望
1302
贡献
390
兑换币
8
注册时间
2011-2-25
在线时间
178 小时
6#
发表于 2012-4-30 00:40:14 | 只看该作者
花落了残阳 发表于 2012-4-29 19:59
额。⊙﹏⊙b汗,我们是还没站起来啊。求帮忙分析一下原因

   原因太多了,,最根本的可能是传感器的问题,还有PID的调节,都是需要耐心的,调试方案完全可以参考官方的调试方案,程序调试的时候可以充分利用BDM的在线调试功能,这个功能很强大的,可以发现许多问题,也可充分利用上位机的功能,还有就是硬件的问题,可以好好整理自己的硬件部分,这也是一个很重要的环节。
   还有一个最基本的问题却又是非常重要的,那就是编程的时候注意数据类型的匹配问题,好了,这个玩意要有足够的耐心和热情,好好干吧!总会有收获的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

256

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1258

优秀会员奖章活跃会员奖章

威望
839
贡献
109
兑换币
2
注册时间
2012-3-22
在线时间
155 小时
7#
发表于 2012-4-30 08:32:00 | 只看该作者
我的时间常数也是0.2,求大神指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
632
威望
360
贡献
126
兑换币
0
注册时间
2012-2-14
在线时间
73 小时
毕业学校
南昌大学
8#
 楼主| 发表于 2012-4-30 08:50:25 | 只看该作者
excellentlizhen 发表于 2012-4-30 00:40
原因太多了,,最根本的可能是传感器的问题,还有PID的调节,都是需要耐心的,调试方案完全可以参考官 ...

额。谢谢分析!我也觉得我们的陀螺仪有问题。时间常数跳出呢过3根本不行,只有零点几才可以。加速度计反馈多了肯定抖动的站不起来,但是我们调到3它波形完全不对,调其他参数也没用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
632
威望
360
贡献
126
兑换币
0
注册时间
2012-2-14
在线时间
73 小时
毕业学校
南昌大学
9#
 楼主| 发表于 2012-4-30 08:51:24 | 只看该作者
lixin815866 发表于 2012-4-30 08:32
我的时间常数也是0.2,求大神指教

额,是啊,你们的测量角度的传感器模块是在哪买的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
632
威望
360
贡献
126
兑换币
0
注册时间
2012-2-14
在线时间
73 小时
毕业学校
南昌大学
10#
 楼主| 发表于 2012-4-30 08:57:52 | 只看该作者
renqinglei 发表于 2012-4-29 22:03
我们车还没到呢

你们还没买车?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|小黑屋|智能车制作 ( 黑ICP备2022002344号

GMT+8, 2024-6-17 14:56 , Processed in 0.054938 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表