智能车制作

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

楼主: Malc
打印 上一主题 下一主题

我的平衡车设计--软件篇

    [复制链接]

34

主题

1589

帖子

0

精华

跨届大侠

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
6271

论坛元老奖章优秀会员奖章活跃会员奖章在线王奖章

威望
3267
贡献
1194
兑换币
2035
注册时间
2012-11-28
在线时间
905 小时
11#
发表于 2013-7-30 10:14:11 | 只看该作者
你1.6到1.8过障碍速度开环没??????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

284

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2058
威望
1040
贡献
492
兑换币
485
注册时间
2012-9-9
在线时间
263 小时
12#
发表于 2013-7-30 10:16:37 | 只看该作者
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

318

帖子

0

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
3134
威望
1445
贡献
933
兑换币
721
注册时间
2012-11-9
在线时间
378 小时
13#
发表于 2013-7-30 12:12:36 | 只看该作者
wen123 发表于 2013-7-30 10:14
你1.6到1.8过障碍速度开环没??????????

大神你是开环过的障碍?效果怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

318

帖子

0

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
3134
威望
1445
贡献
933
兑换币
721
注册时间
2012-11-9
在线时间
378 小时
14#
发表于 2013-7-30 12:28:07 | 只看该作者
首先感谢大神的分享,在此想求教大神几个问题:

直立用FIR的话相位滞后对直立调节实时性的影响大么?会不会出现因为滞后导致直立角度调节超调增加之类的?

大神你速度用FIR是用来引入反馈的车速还是编码器脉冲的计数值?会不会使得速度调节的实时性不够?
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

1589

帖子

0

精华

跨届大侠

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
6271

论坛元老奖章优秀会员奖章活跃会员奖章在线王奖章

威望
3267
贡献
1194
兑换币
2035
注册时间
2012-11-28
在线时间
905 小时
15#
发表于 2013-7-30 13:49:36 | 只看该作者
qurter 发表于 2013-7-30 12:28
首先感谢大神的分享,在此想求教大神几个问题:

直立用FIR的话相位滞后对直立调节实时性的影响大么?会不 ...

其实,我感觉,这个速度低通是有必要的,,你说的不实时性也就行滞后,低通滞后是必然的,但这个不会太影响系统的运行,其实个人感觉整个系统就是个滞后的系统,不可能 做到百分之百的实时性的,再说速度用pid控制本身就是个误差的消除过程,误差总存在的,速度滞后点是没多大关系的,开环也能跑的,何须在意这点滞后,不要忘记你的速度采集时间是ms级的,不知道lz怎么看?你又怎么能看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

318

帖子

0

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
3134
威望
1445
贡献
933
兑换币
721
注册时间
2012-11-9
在线时间
378 小时
16#
发表于 2013-7-30 14:06:53 | 只看该作者
wen123 发表于 2013-7-30 13:49
其实,我感觉,这个速度低通是有必要的,,你说的不实时性也就行滞后,低通滞后是必然的,但这个不会太影 ...

大神说的是,不过我之前试过给编码器加惯性滤波致使车速调节过程很不好,经常出现调节比速度滞后很多……
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

218

帖子

0

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
3565
威望
1730
贡献
1069
兑换币
1161
注册时间
2013-3-10
在线时间
383 小时
17#
发表于 2013-7-30 14:46:31 | 只看该作者
qurter 发表于 2013-7-30 14:06
大神说的是,不过我之前试过给编码器加惯性滤波致使车速调节过程很不好,经常出现调节比速度滞后很多…… ...

我总感觉主要的干扰出现在陀螺仪和加速度计上,难不成阁下认为编码器的值也不可靠?也要虑?那都虑一遍的话。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

318

帖子

0

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
3134
威望
1445
贡献
933
兑换币
721
注册时间
2012-11-9
在线时间
378 小时
18#
发表于 2013-7-30 15:27:42 | 只看该作者
a1005020208 发表于 2013-7-30 14:46
我总感觉主要的干扰出现在陀螺仪和加速度计上,难不成阁下认为编码器的值也不可靠?也要虑? ...

其实不是认为编码器不可靠,只是以前测得车速会有毛刺,测出来是编码器的问题……
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

120

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
931
威望
448
贡献
247
兑换币
246
注册时间
2013-3-15
在线时间
118 小时
19#
发表于 2013-7-30 17:33:11 | 只看该作者
谢谢LZ
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

119

帖子

0

精华

跨届大侠

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
6089
威望
2660
贡献
1737
兑换币
1625
注册时间
2011-7-22
在线时间
846 小时
20#
 楼主| 发表于 2013-7-30 18:15:43 | 只看该作者
奋斗小青年、 发表于 2013-7-30 07:21
我们的起跑线也很给力   而且不需要更改曝光时间啊

别吊胃口啊,说吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|小黑屋|智能车制作 ( 黑ICP备2022002344号

GMT+8, 2024-11-6 05:28 , Processed in 0.078520 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表