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楼主: jjz921024
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直立速度控制问题

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 楼主| 发表于 2013-6-8 20:30:18 | 只看该作者
endlesshai 发表于 2013-6-8 19:24
对啊,只是看一下现象,看看速度的极性是不是有问题,能分享一下这个实验结果吗

呃..这我还真没试过,速度产生的输出量是和直立那部分反向的,速度也是靠直立产生的啊...
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发表于 2013-6-8 22:48:40 | 只看该作者
jjz921024 发表于 2013-6-8 20:30
呃..这我还真没试过,速度产生的输出量是和直立那部分反向的,速度也是靠直立产生的啊...

嗯,他俩其实是分不开的
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发表于 2013-6-8 22:49:58 | 只看该作者
jjz921024 发表于 2013-6-8 20:30
呃..这我还真没试过,速度产生的输出量是和直立那部分反向的,速度也是靠直立产生的啊...

嗯,他俩其实是分不开的
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发表于 2014-3-8 16:30:11 | 只看该作者
建工小飞 发表于 2013-5-25 16:03
大神可以帮我分析下吗 直立调试的时候可以稳稳的站起来,初始化的时候给他个倾角会朝一边加速,直到加速倒 ...

时隔一年,遇到一样的问题,极性反了。。
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发表于 2014-4-16 18:21:54 | 只看该作者
??? 发表于 2014-3-8 16:30
时隔一年,遇到一样的问题,极性反了。。

我也遇到了这个问题,能不能告诉我一下怎么极性反了啊..好几天了解决不了
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发表于 2014-4-27 18:02:45 | 只看该作者
only_love_me 发表于 2014-4-16 18:21
我也遇到了这个问题,能不能告诉我一下怎么极性反了啊..好几天了解决不了

就是你编码器返回的速度控制信号加在电机输出上的极性反了。。。好好看下官方文档的速度控制

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发表于 2014-7-11 16:43:47 | 只看该作者
yukunlinykl 发表于 2013-1-16 17:13
这是匀速直线与正弦摆动的叠加。先把静止时的直立调稳一点,就好了。

你好!我们的车直立已经调的很硬了,可是还是加一会儿速加一会儿速
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发表于 2014-7-11 18:22:15 | 只看该作者
zhb19901020 发表于 2013-1-17 00:17
其实在做平衡的时候按照教材的方法是错误的,他不是一个正确的PID。建议你改变PID的公式,对比一下PID的公式 ...

请教一下他们的哪里有问题呀?我们没发现呀,虽然我们不是用的那种方案,我们是直接用的标准的增量式PID,可是还是有和楼主一样的问题?就是先加速,再减速再加速再减速,真是郁闷呀
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发表于 2014-7-11 18:23:48 | 只看该作者
jjz921024 发表于 2013-6-8 20:30
呃..这我还真没试过,速度产生的输出量是和直立那部分反向的,速度也是靠直立产生的啊...

你好,我们也有这样的问题,虽然不知道你们在不在做了,可是还是非常希望能指教我们一下,谢谢
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发表于 2014-12-17 16:02:21 | 只看该作者
刚做智能车,加上速度控制后一直加速跑怎么回事啊
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